由首鋼股份和技術研究院完成的《碳鋼端/邊部質(zhì)量控制技術研究》項目,成功攻克了股份IF鋼冷硬卷端部毛刺、低合金鋼熱卷邊部細線和高碳鋼邊部縱裂三大質(zhì)量問題,形成了獨特的端/邊部質(zhì)量控制技術體系,對于首鋼內(nèi)部以及同行業(yè)其他鋼廠解決同類缺陷具有較好的借鑒和指導意義。項目成果被評為國際先進水平,獲得2020年度首鋼科學技術獎一等獎。體現(xiàn)了首鋼在熱軋?zhí)间撨叢抠|(zhì)量控制領域的技術能力。
股份公司在推進低溫加熱過程中遇到了IF鋼邊部質(zhì)量問題,下游冷軋毛刺發(fā)生率高達75%,嚴重制約了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。低碳及中高碳鋼在熱軋生產(chǎn)過程中也同樣出現(xiàn)了邊部細線及邊部縱裂等不同形式的缺陷。為解決這一老大難問題,保證產(chǎn)線高效順穩(wěn),攻關團隊從探明缺陷機理入手,集中力量打響了一場缺陷攻堅戰(zhàn)。為摸清缺陷的不同表現(xiàn)形式與發(fā)生規(guī)律,團隊成員常常深入板坯庫、熱軋、酸軋等現(xiàn)場,詳細摸排缺陷的實際情況,庫內(nèi)跟蹤板坯及鋼卷端/邊部質(zhì)量,先后開展工藝調(diào)整實驗百余次,檢查熱/冷卷上萬卷,留取缺陷圖片資料近千張。
股份公司遷順技術中心堅持以掛牌督辦為導向,聚焦邊部質(zhì)量這一難題,從材料的成分、組織、性能、加工四個維度分析,綜合考慮相變、傳熱、金屬流動三個方面的影響,對不同鋼種邊部缺陷的表現(xiàn)形式、形成機理、控制技術進行了系統(tǒng)的研究,解釋了熱軋?zhí)间摱?邊部缺陷產(chǎn)生原因,緊密結(jié)合現(xiàn)場工藝優(yōu)化與設備改進,形成了獨特的質(zhì)量控制技術體系,解決了邊部質(zhì)量控制的行業(yè)難題。
本項目研究成果應用后,大幅降低了低溫出爐下IF鋼冷硬卷端部毛刺發(fā)生率,減少了下工序人工修磨量,提升了生產(chǎn)效率;同時大幅降低了商品卷邊部縱裂和邊部細線缺陷降級率,實現(xiàn)年度直接經(jīng)濟效益1115萬元;實現(xiàn)了全鋼種出爐溫度的進一步降低,為股份節(jié)能減排作出貢獻。本項目在開展實施的過程中形成了豐碩的知識產(chǎn)權(quán)成果,申請7項發(fā)明專利,發(fā)表論文2篇。
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